Бережливое производство
АО «Борисоглебский приборостроительный завод» принял участие в проекте «Эффективный регион» «Бережливое производство», ориентированного на внедрение технологий бережливого производства по методике Госкорпорации «Росатом».
Тема нашего проекта «Оптимизация производства изделий группы реле».
Ключевая цель проекта: сокращение времени выполнения процесса, сокращение потерь.
В соответствии с методическими указаниями совместно с кураторами «Росэнергоатома» была проведена диагностика текущего состояния процесса, выявлены проблемы и построена карта фактического состояния процесса «Оптимизация производства реле», разработан паспорт проекта.
Производственный анализ выявил 5 ключевых проблем:
- потери времени из-за разработки технологической и другой документации в бумажном варианте;
- технологическое приспособление не обеспечивает качество выполнения операции;
- потери времени на ожидание первоочередных деталей для сборки изделия,
- потери времени на оформление отгрузочных документов,
- потери времени из-за неэффективной организации рабочего места.
На следующем этапе был разработан план мероприятий для реализации целевого процесса «Оптимизация производства реле». В ходе выполнения мероприятий было осуществлено:
- Разработка технологической документации, спецификаций и маршрутных карт в программе «Управление производственным предприятием» ускорило создание технологической документации, примерно в 3 раза.
- Проведено опытное штрихкодирование технологических операций и составлен график внедрения штрихкодирования в производство. Введение системы штрихкодирования позволило быстро проследить всю историю изготовления детали или сборочной единицы, а также уйти от оформления нарядов на заработную плату на бумажных носителях, что сократило потери рабочего времени мастера с 4 дней до 0 дней.
- Проведено обучение и аттестации исполнителей на право выполнения технологических операций, что повысило качество выпускаемой продукции: процент с первого предъявления продукции представителю заказчика повысился с 99.3 в марте до 99,7% в мае.
- Проведена модернизация и опытная эксплуатация технологического приспособления для склеивания магнитов. Внедрение приспособления в производство позволило увеличить производительность труда технологической операции в 1.9 раза;
- решен вопрос по регламенту приоритетности изготовления первоочередной продукции: Введение графы индекс сборки в перечень деталей ликвидировало непроизводственные простои из-за ожидания первоочередных деталей.
- Организованы 2 рабочих места по системе 5С: сократило потери времени на поиски инструмента и различных приспособлений в 2 раза, что сказалось на увеличении производительности труда.
После выполнения плана мероприятий производственный анализ №2 показал, что проблемы реализации целевого проекта решены. Заключительное анкетирование заказчика процесса показало увеличение среднего балла удовлетворенности с 2,76 до 3,86.
Благодарим губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича за предоставленную возможность нашему предприятию участвовать в проекте «Бережливое производство», где мы получили новые знания и опыт, а также выражаем благодарность кураторам концерна «Росэнергоатом» Нововоронежской атомной станции и центру эффективности правительства Воронежской области за помощь в осуществлении проекта.